近年來(lái),玉華礦始終堅(jiān)持“創(chuàng)”字引領(lǐng),以培育“玉華工匠”為主抓手,強(qiáng)化大眾創(chuàng)新、全員創(chuàng)效,立足生產(chǎn)環(huán)節(jié)“虧損點(diǎn)”治理、“增長(zhǎng)點(diǎn)”培植,大力實(shí)施精細(xì)化管理,開(kāi)展自主攻關(guān),以全員創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)效助推企業(yè)提質(zhì)升級(jí)發(fā)展。
小改小革降成本 治理“虧損點(diǎn)”
該礦立足“虧損點(diǎn)”治理,積極尋找提質(zhì)增效的突出短板。煤泥事故池是洗煤系統(tǒng)能否正常生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),事故池內(nèi)的煤泥量日積月累,給正常生產(chǎn)帶來(lái)間斷性的停產(chǎn),池內(nèi)煤泥泵遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到生產(chǎn)要求,制約車(chē)間正常生產(chǎn)。針對(duì)這一情況,該礦洗煤車(chē)間職工尚濟(jì)洲憑借自己豐富的工作經(jīng)驗(yàn),反復(fù)認(rèn)真的觀察,在以安全為前提的基礎(chǔ)上,對(duì)該煤泥水泵進(jìn)行了小改造,將原泵的底座卸掉,換為自制的網(wǎng)桶,大大提高了煤泥泵的工作效率,原來(lái)一天的處理煤泥量,經(jīng)改裝后的煤泥泵2小時(shí)便可順利完成。
濃縮池壓耙,會(huì)造成洗選系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),且處理濃縮池即耗時(shí)又耗力,為了徹底從源頭解決問(wèn)題,提高生產(chǎn)效率。該礦洗煤車(chē)間從設(shè)備工藝,現(xiàn)場(chǎng)分析等方面入手,對(duì)每臺(tái)導(dǎo)致會(huì)有可能壓耙的設(shè)備進(jìn)行分析,最終決定從323煤泥旋流器和329尾礦旋流器入手,決定給兩臺(tái)旋流器的溢流側(cè)加上合適的鋼網(wǎng),這樣一來(lái),可防止大顆粒和一些雜物進(jìn)入系統(tǒng)中,還可及時(shí)清理干凈網(wǎng)面上的雜物,平常維護(hù)只需定期對(duì)鋼網(wǎng)進(jìn)行檢查更換。一個(gè)個(gè)小改小革的創(chuàng)新成果,不僅減少了堵卡次數(shù)和耗電量,又降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且還提高了設(shè)備的使用壽命,增加了洗選效率保證了煤質(zhì)穩(wěn)定。
科技攻關(guān)強(qiáng)保障 培植“增長(zhǎng)點(diǎn)”
該礦堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)礦井發(fā)展,與科研院所聯(lián)合進(jìn)行科技攻關(guān),開(kāi)展槽波地震勘探技術(shù)的研究與應(yīng)用,預(yù)測(cè)工作前方有何種地質(zhì)異常以及它們的準(zhǔn)確位置、規(guī)模大小,為礦井安全高效生產(chǎn)打好安全基礎(chǔ)。在該礦2403工作面的試驗(yàn)中,結(jié)合鉆探和坑透技術(shù)驗(yàn)證,確定出了礦井回采工作面內(nèi)直徑大于20米的陷落柱、斷距大于三分之一煤厚的斷層以及煤層在0.5米以上變化等地質(zhì)異常信息,為保證礦井采掘銜接計(jì)劃的順利實(shí)施提供了堅(jiān)強(qiáng)地質(zhì)保障。目前已對(duì)2408、2403工作面進(jìn)行了槽波地震勘探,為工作面順利回采提供了可靠的地質(zhì)資料,極大提高了生產(chǎn)效率。
該礦堅(jiān)持創(chuàng)新管理,科技攻關(guān),在瓦斯抽放系統(tǒng)、膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)、主排水泵、壓風(fēng)機(jī)房、變電所等區(qū)域均安裝遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),在辦公區(qū)就可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,取消了灌抽巷,采煤工作面傾向長(zhǎng)度由180米延長(zhǎng)至240米,即減少了投入,又提高了煤炭回收率。在2408運(yùn)順安裝吸鐵器,除去煤中的雜物,保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行。通過(guò)不斷打通科技轉(zhuǎn)化的“最先一公里”和“最后一公里”,把新技術(shù)“引進(jìn)來(lái)”,讓好成果“走出去”,持續(xù)助推企業(yè)提質(zhì)升級(jí)發(fā)展。
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